Proyectos representativos realizados por SES



1. Riel Station Grounding Study – As-Built Grid Performance: Construction Scenario

Cliente: Manitoba Hydro
Fecha de finalización: Octubre de 2017

Resumen del proyecto:

Estudio del sistema de puesta a tierra según ejecución de la estación durante condiciones de falla de 500 kV y 230 kV, en función de las variaciones climáticas, para las condiciones de construcción, durante las cuales la gradación final no estará presente en todas partes. Las variaciones en el espesor del material de relleno se consideraron utilizando modelos de suelo de volumen finito. Las áreas de interés se identificaron y se propusieron medidas correctivas.


2. Los Azufres – Unit 18 Geothermal Plant Ground Grid Design

Cliente: TSK
Fecha de finalización: Agosto de 2017

Resumen del proyecto:

Se solicitó a SES ayudar a TSK en el diseño de un sistema de puesta a tierra satisfactorio para una planta geotérmica, en un suelo de alta resisitividad. Combinando el sondeo de la resistividad del suelo profundo teniendo en cuenta todas las infraestructuras metálicas enterradas asociadas con la planta, incluyendo las líneas de transmisión, las tuberías y las plantas adyacentes, SES logró satisfacer y exceder los requisitos de diseño del propietario.


3. Keewatinohk Converter Station Grounding Study

Cliente: Manitoba Hydro
Fecha de finalización: Septiembre de 2016

Resumen del proyecto:

Estudio del sistema de puesta a tierra de una estación conversora de 0.5 km x 0.5 km de área de 230 kV de CA / 500 kV de CC conectada a cinco líneas de transmisión de 230 kV y a una línea de transmisión de 500 kV de CC de alta tensión ubicada al Norte de la provincia de Manitoba. Se utilizó el software MultiFields para efectuar de forma simultánea los cálculos de la división de la corriente de falla y el sistema de puesta a tierra teniendo en cuenta el acoplamiento inductivo entre las líneas aéreas y el trabajo de los nodos en la estación con los conductores del sistema de puesta a tierra, reduciendo así significativamente las tensiones de contacto y de paso calculadas. Se encontró que las corrientes inducidas en el suelo tendían hacia una impedancia aparente de la malla con una reactancia capacitiva debida a la muy alta resistividad del suelo profundo y a la muy baja o moderada resistividad del suelo en las capas superficiales del mismo. El rendimiento optimizado del sistema de puesta a tierra, teniendo en cuenta el congelamiento del suelo por debajo de 4.5 m de profundidad, se veía dificultado puesto que las varillas de tierra no se podían enterrar a más de 12 m de profundidad, lo que creó la necesidad de satisfacer los límites del estándar IEEE 80 en ciertas áreas que no poseían una capa aislante de roca triturada ahorrando millones de dólares.


4. Wildcat Point Generation Facility Gas Yard Grounding Study

Cliente: Hunt, Guillot & Associates, LLC
Fecha de finalización: 1 de octubre de 2015

Resumen del proyecto:

Estudio del diseño del sistema de puesta a tierra para el patio de gas adyacente a las instalaciones de la planta generadora Wildcat Point. Dicho estudio incluyó el modelado de las interacciones del sistema de protección catódica del patio de gas con una subestación adyacente de 500 kV y otro sistema de puesta a tierra de una planta y se identificaron las ubicaciones de las densidades de la corriente máxima de fuga.


5. Wildcat Point Generation Facility, Plant & Switchyard Grounding - Phases I and II

Cliente: Sargent & Lundy, LLC
Fecha de finalización: 21 de abril de 2015

Resumen del proyecto:

Estudio del sistema de puesta a tierra en dos partes. La primera, para determinar la seguridad en el área de la planta que se estaba reconstruyendo en ausencia de conductores en la puesta a tierra en el caso de una falla de 500 kV y recomendar la mitigación requerida. La segunda, para evaluar el diseño conceptual final para toda el área de la planta que consistía de la existente y una nueva generación.


6. Napanee GS Grounding Study

Cliente: Kiewit Power Engineers
Fecha de finalización: 23 de junio de 2014

Resumen del proyecto:

Estudio de corto circuito, cálculo de la división de la corriente de falla y recomendaciones para el sistema de puesta a tierra de la estación generadora TransCanada Napanee. Incluyó el modelado de los sistemas de puesta a tierra interconectados e interactuantes de las dos plantas generadoras y una gran estación transformadora adyacente de 500 kV / 230 kV, dos grandes autotransformadores de tres devanados trifásicos, seis circuitos de 500 kV, cuatro circuitos de 230 kV, generadores locales, 4 generadores remotos, 3 estaciones transformadoras remotas y las impedancias de transferencia equivalentes entre ellas. El estudio demostró que considerar todos los componentes interactuantes con el sistema hizo posible cumplir con todos los criterios de diseño del sistema de puesta a tierra sin necesidad de cavar pozos profundos o de electrodos de puesta a tierra remotos adicionales por fuera de la estación generadora, como hubiera sido el caso en caso contrario.


7. AEP Sorenson Substation Grounding Study

Cliente: American Electric Power
Fecha de finalización: 5 de septiembre de 2013

Resumen del proyecto:

Estudio del sistema de puesta a tierra de una subestación de 2 300 ft de longitud de 765 kV / 345 kV / 138 kV. Se estudiaron fallas en múltiples ubicaciones de la estación teniendo en cuenta las corrientes circulantes. Se demostraron ahorros potenciales por el orden del 1 millón de dólares utilizando el método de mitigación económico.


8. Grounding Study for LCRA Ferguson Replacement Project

Cliente: Fluor Enterprises, Inc. (para el ente regulador de la parte baja del río Colorado)
Fecha de finalización: 30 de julio de 2012

Resumen del proyecto:

Estudio de puesta a tierra de una gran plante generadora cercana a un lago. Se estudió el rendimiento del sistema de puesta a tierra con y sin malla suplementaria en el lago utilizando estructuras de suelo de volumen finito para representar el agua, el suelo y la roca. Se modeló un sistema de una línea de transmisión de 138 kV hasta una distancia de 39 millas (11 circuitos) a fin de encontrar la ubicación del peor caso de falla y beneficiarse lo más posible de la división de corriente de falla proporcionada por los hilos de guarda conductivos.


9. LADWP HVDC Sea Electrode Study

Cliente: Burns & McDonnell (para el Departamento de agua y energía de Los Ángeles)
Fecha de finalización: Marzo de 2012

Resumen del proyecto:

Estudio del impacto de un electrodo de alta tensión de CC en el mar y los potenciales transferidos a un gasoducto cercano. Se examinó la sensibilidad de los resultados al método utilizado para representar el fondo marino: por ejemplo, un plano inclinado infinitamente largo versus volúmenes trapezoidales.


10. BGE High Ridge Substation GIS Grounding Design and Substation Test & Analysis

Cliente: Baltimore Gas & Electric Company
Fecha de finalización: Mayo de 2011

Resumen del proyecto:

Estudio del método óptimo para poner a tierra una subestación aislada por gas de 230 kV y unirla al sistema de puesta a tierra de una subestación existente aislada por aire. Incluyó el modelado de los conductores de fase y de las envolventes de los buses y el acoplamiento inductivo asociado y se proporcionó entrenamiento sobre pruebas de campo de la subestación: mediciones de la resistividad del suelo, pruebas de caída de potencial, mediciones de las tensiones de contacto y de paso.


11. Habshan-5 Utilities & Offsites: Grounding and Lightning Shielding Study

Cliente: Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd.
Fecha de finalización: Diciembre de 2010

Resumen del proyecto:

Estudio del diseño de protección contra descargas atmosféricas para las áreas de las utilidades y de las instalaciones exteriores de 2 km x 2 km del proyecto de desarrollo de la estación de gas Habshan-5. Estudio del sistema de puesta a tierra para toda la planta, para fallas de 132 kV y 220 kV en las 4 subestaciones de alta tensión presentes en las instalaciones. Estudio de la resistencia versus la puesta a tierra sólida para transformadores de 132 kV en dichas instalaciones.


12. Riel Substation Grounding Study

Cliente: Manitoba Hydro
Fecha de finalización: Diciembre de 2010

Resumen del proyecto:

La estación Riel es una estación generadora de 230 kV / 500 kV que Manitoba Hydro planeaba construir. Además de diversas líneas de transmisión de 230 kV y 500 kV, también se planearon líneas de 500 kV de CC para conectarlas a la estación. La estación es extensa, un área de alrededor 1 700 m x 800 m y se encuentra ubicada cerca de un extenso sistema de tubos de agua potable, los cuales se debieron considerar en los cálculos de los gradientes de potencial de tierra y los potenciales transferidos. El objetivo del estudio era el de diseñar un sistema de puesta a tierra satisfactorio, el cual asegurara la seguridad del personal y la integridad del equipo en la estación en condiciones de falla teniendo en cuenta las condiciones de contingencia y las variaciones debidas a las estaciones climáticas (congelación y descongelación del suelo).


13. National Grid Underground Safety Analysis

Cliente: National Grid USA Service Company, Inc.
Fecha de finalización: Abril de 2009

Resumen del proyecto:

Dicho estudio consistió en un detallado análisis paramétrico de sistemas de cables subterráneos y de seguridad del personal durante condiciones de carga y falla para diferentes situaciones de contacto, tipos de cable, tipos de válvulas y escenarios que adhieran a la seguridad. También se compararon diferentes diseños de tapetes de tierra para manijas de interrupción de líneas de distribución aéreas.


14. ABB Nobel Substation Grounding Study

Cliente: ABB Inc.
Fecha de finalización: Agosto de 2009

Resumen del proyecto:

Se debían instalar dos bancos de condensadores serie de 500 kV en el centro del camino entre un par de líneas de transmisión en una ubicación en la que la resistividad del suelo era extremadamente alta (por el orden de 4 000 a 5 000 ohmios-metro). Las dimensiones de la estación son de 244 m por 124 m. El primer objetivo del estudio era el de diseñar un sistema de puesta a tierra que diera como resultado tensiones de contacto y de paso aceptables. Un segundo objetivo era el de determinar el GPR de la estación, el cual era altamente dependiente de la impedancia de tierra de los hilos de guarda de la línea de transmisión de 500 kV. Desarrollamos una especificación para medir la impedancia de tierra equivalente presentada por los hilos de guarda y participamos, en tanto que SES, en las pruebas.


15. EWCC – EnWin – Ford Composite Grounding System Analysis

Cliente: East Windsor Cogeneration LP - EWCC
Fecha de finalización: Febrero de 2009

Resumen del proyecto:

Se trató de un estudio de un gran sistema de puesta a tierra que incluía el modelado de las dos plantas generadoras interconectadas, una expansión de la estación de conmutación asociada y dos plantas con motores Ford. El objetivo era investigar la seguridad en el área de expansión de la estación de conmutación y en las otras instalaciones a las cuales se conectaba la subestación y de recomendar cualquier mitigación que se requiriera.


16. Suncor Firebag Substation Grounding Study

Cliente: Washington Group International
Fecha de finalización: Enero de 2009

Resumen del proyecto:

Dicho estudio tenía que ver con el modelado de un sistema de dos subestaciones de 260 kV / 144 kV, tres subestaciones de 144 kV, dos grandes plantas generadoras y 5 subestaciones bien protegidas junto con las líneas de transmisión de 260 kV y 144 kV que se interconectaban (más de 100 km). El objetivo era evaluar la seguridad en las subestaciones y plantas y realizar recomendaciones, cuando aplicara, a fin de cumplir con el estándar IEEE 80, el código eléctrico canadiense y los requerimientos de seguridad del código de las instalaciones de servicios públicos en electricidad y telecomunicaciones de la provincia de Alberta. Se encontró que la infraestructura de la plan puesta a tierra y los hilos de guarda ópticos utilizados para el sistema de transmisión tuvieron un impacto mayor sobre los resultados.


17. Suncor Voyageur Upgrader Project (VUP) Grounding Study

Cliente: Suncor
Fecha de finalización: Enero de 2009

Resumen del proyecto:

Modelado de las instalaciones de arenas bituminosas de un área de 1 milla x 1 milla y de dos instalaciones exteriores con 15 subestaciones que abarcan desde 34.5 kV hasta 260 kV, dos circuitos aéreos de 260 kV y circuitos enterrados y aéreos de 34.5 kV, estantes de cables/tubos y un buen número de tuberías cuyas interacciones a tierra y magnéticas se estudiaron diseñando un sistema de puesta a tierra conceptual para todo el proyecto de actualización Voyageur que cumpliera con el estándar IEEE 80. Se encontró que al considerar el sistema de puesta a tierra proporcionado por la infraestructura de soporte (pilotes y estructuras de interconexión), ella reducía tremendamente la necesidad de conductores de tierra enterrados adicionales.


18. Marble River Wind Farm – Clinton/Ellenburg 230 kV/34.5 kV Substation Grounding Analysis

Cliente: E/PRO Engineering & Environmental Consulting, LLC
Fecha de finalización: Septiembre de 2008

Resumen del proyecto:

Se estudió un parque eólico compuesto de 109 turbinas, cada una con una capacidad de generación de 2.1 MV. Se evaluaron los diseños conceptuales del sistema de puesta a tierra de la subestación principal de 230 kV/34.5 kV y de las turbinas teniendo en cuenta el sistema de puesta a tierra y la corriente de retorno de la línea colectora en los hilos de guarda de la línea de transmisión de 230 kV. Se simularon un total de 74 fallas representativas sobre el sistema colector de 34.5 kV y en las turbinas de viento, además de las fallas en la subestación principal de 230 kV/34.5 kV. Se consideraron también las condiciones de congelación, de congelación parcial y de descongelación total. Se efectuaron consideraciones con respecto al sistema de puesta a tierra más económico teniendo en cuenta las interacciones de todos los componentes del parque eólico.


19. Herblet Lake Performance & Measurements Analysis

Cliente: Manitoba Hydro
Fecha de finalización: Octubre de 2007

Resumen del proyecto:

Este estudio involucró la verificación del sistema de puesta a tierra de una subestación de 230 kV ubicada en un área con altas resistividades de suelo (por el orden de entre 3 000 - 6 000 ohmios-m cerca de la superficie y de 700 ohmios-m por debajo de ella). Se llevaron a cabo mediciones detalladas de la resistividad del suelo tanto en el invierno como en el verano y se consideraron dentro del análisis. También se examinaron varias contingencias, como la pérdida de una línea o de varillas de tierra. Se encontró que altas resistividades del suelo superficiales, las cuales dan como resultado mayores tensiones de contacto y de paso, también dieron como resultado límites permisibles de tensiones de contacto y de paso proporcionando finalmente una solución satisfactoria a un problema, que de lo contrario, sería complicado.


20. Paca & Orchard Substation Grounding Study

Cliente: Black & Veatch Corporation
Fecha de finalización: Octubre de 2007

Resumen del proyecto:

Este estudio involucró dos subestaciones urbanas de 115 kV con GIS y niveles de falla por el orden de los 60 kA. SES demostró que las trayectorias de retorno del conductor de tierra del cable enterrado/del tubo concéntrico y el sistema metálico de agua rodeando las subestaciones redujo significativamente los requerimientos del sistema de puesta a tierra a pesar de los altos niveles de corriente de falla. SES demostró también la efectividad del método de Wenner unipolar para pruebas de la resistividad del suelo.


1. Review of AC Interference Studies of Impact of Jasper 69 kV Interconnect on Trans Mountain Pipelines

Cliente: Kinder Morgan Canada Inc.
Fecha de finalización: Noviembre de 2017

Resumen del proyecto:

Review of two AC interference mitigation design studies, for 69 kV wood pole transmission line to be installed in very close proximity to an oil transmission pipeline, in order to reconcile certain differing results, conclusions and recommendations of the two studies. Of particular concern was the risk assessment of and proposed mitigation to address sustained direct arcing from pole grounds during fault conditions initiated by lightning. Sources of differences were identified and recommendations with respect to mitigation made.


2. Étude d’impact d’exploitation de la ligne 315 kV Charland-Fleury sur la ligne de chemin de fer du CN

Cliente: Canadian National Railway Company
Fecha de finalización: Septiembre de 2017

Resumen del proyecto:

Study of impact of 315 kV and 120 kV lines on railway system along particularly narrow 18 km long joint-use corridor on the Island of Montreal. Study included modeling of five (5) 315 kV substations along the corridor, surrounding urban infrastructure, track-connected lightning arrestors and bungalow grounds. Load and fault conditions were modeled, considering contingencies. The effectiveness of non-invasive mitigation strategies was examined.


3. Dairy Farm Stray Voltage Measurement and Investigation

Cliente: Cliente confidencial
Fecha de finalización: Agosto de 2017

Resumen del proyecto:

Extensive testing for stray voltages at dairy farm, examining, independently, contributions from distribution system and contributions from farm loads. Demonstrated that voltages appearing at worst cow contact locations were only a small fraction of the distribution feeder GPR, with primary and secondary neutrals connected together.


4. Duke Energy Florida Eustis Electromagnetic Interference Study – Phase I

Cliente: Duke Energy Florida
Fecha de finalización: Marzo de 2016

Resumen del proyecto:

Study of electromagnetic interference in adjacent gas pipeline and railway from planned 230 kV / 69 kV network expansion in Eustis, Florida. Load and fault conditions were studied and interference levels compared for present, near-future and far-future conditions. Furthermore, interference levels along the pipeline and railway were compared for 4 different proposed 69 kV line configuration options.


5. Petroleum Pipeline Grounding and Electromagnetic Interference Investigation Study

Cliente: Cliente confidencial
Fecha de finalización: Noviembre de 2016

Resumen del proyecto:

EMI study involving 6-mile exposure of 8-inch pipeline to parallel 138 kV and 345 kV transmission lines, running in close proximity to a 345 kV substation. Arcing concerns investigated, validation of computer model EMI predictions with field data, recommendations with respect to future mitigation of AC interference.


6. Review of AC Mitigation Modeling Study, Sabal Trail Pipeline

Cliente: Duke Energy Florida
Fecha de finalización: Diciembre de 2016

Resumen del proyecto:

Peer review of AC interference mitigation design study related to the Sabal Trail Pipeline: multiple 69 kV, 115 kV, 230 kV and 500 kV transmission lines associated with on the order of 80 substations, exposing much of the 233-mile main pipeline, its 2 laterals, and 3 compressor stations to AC interference during load and fault conditions.


7. EMI Mitigation Design Study for FGT 12" Gandy Blvd Relocation Project

Cliente: Duke Energy
Fecha de finalización: 20 de marzo de 2016

Resumen del proyecto:

Estudio de diseño de mitigación de la interferencia por CA para una tubería de gas natural a alta presión enterrada direccionalmente de 12" de diámetro instalada paralela a circuitos subterráneos de 115 kV y 230 kV, en una distancia de aproximadamente 3 millas en un suelo de muy baja resistividad. La preocupación por los efectos de la corrosión por CA dominaron el esfuerzo de diseño, con lo cual se aplicaron nuevas técnicas de diseño de mitigación a fin de obtener niveles de densidad de corriente aceptables en un ambiente de aguas salobres. Se modelaron también una central eléctrica a un lado del corredor compartido, al otro, una subestación de 230 kV / 115 kV y un sistema de transmisión circundante y la infraestructura urbana.


8. EMI Study for Jackson's Ferry - Wythe/Progress Park 138 kV Transmission Line Project

Cliente: American Electric Power
Fecha de finalización: 28 de noviembre de 2014

Resumen del proyecto:

Estudio de diseño de mitigación de la interferencia por CA para una línea de transmisión aérea de circuito dual que circulaba paralela a una tubería de gas natural a alta presión de 24" de diámetro durante una distancia de 3 millas.


9. EMI Study for ETT Clear Crossing - Dermott 345 kV Transmission Line Project

Cliente: Duke Energy
Fecha de finalización: Lunes, 10 de febrero de 2014

Resumen del proyecto:

Estudio de mitigación de la interferencia por CA para una línea de transmisión de 345 kV de doble circuito de 90 millas de longitud que circulaba paralela a una tubería de gas natural de 16" de diámetro en una distancia de aproximadamente 6.3 millas en un suelo de muy baja resistividad, cruzándola en 3 ubicaciones diferentes. Se estudiaron en total 7 tuberías con exposición a la línea de transmisión junto con una línea de 345 kV y otra de 138 kV. La preocupación sobre una severa corrosión por CA dominó dicho esfuerzo de diseño. El resultado fue la optimización de la mitigación en comparación con un diseño alternativo inicialmente enviado por terceros, lo cual resultó en ahorros de costos estimados por el orden del 10% del costo total de la línea de transmisión.


10. CoSyn FFT Pipeline EMI Study

Cliente: CoSyn Technology
Fecha de finalización: 23 de julio de 2013

Resumen del proyecto:

Estudio de las tensiones inducidas en una tubería superficial de 42" de diámetro en una mina de arena bituminosa debidas a circuitos adyacentes de 72 kV. Se encontró que el acoplamiento capacitivo era el mecanismo dominante durante las condiciones de carga. Se encontró el nivel mínimo de mitigación para eliminar los impactos de molestos potenciales.


11. ETT Simple EMI Mitigation Study Illustrating Impact of Modeling Coating Holidays

Cliente: Electric Transmission Texas
Fecha de finalización: 23 de mayo de 2013

Resumen del proyecto:

Estudio de viabilidad que ilustra el gran impacto sobre los requerimientos de mitigación para tener en cuenta el acoplamiento a través de la tierra a partir de los hilos de control de gradiente evaluando corrientes de fuga por CA a partir de tubos recubiertos debido a la inducción del campo magnético a partir de  una línea de transmisión cercana de doble circuito de 345 kV.


12. Electromagnetic Interference Analysis of Underground Circulating Water Pipe

Cliente: Stone & Webster (para Entergy Louisiana)
Fecha de finalización: 11 de diciembre de 2012

Resumen del proyecto:

Determinación de la densidad de corriente de fuga por CA, el incremento de potencial y el incremento de temperatura de tubos de agua subterráneos expuestos a inducción proveniente de un línea de transmisión adyacente de 230 kV en la central eléctrica de Entergy, Ninemile. Modelado detallado requerido de tubos cilíndricos de concreto pretensado.


13. Maine Power Reinforcement Project – 345 kV Transmission Line Impact Study

Cliente: Burns & McDonnell (para Central Maine Power)
Fecha de finalización: 31 de mayo de 2013 (Fase III), 27 de junio de 2012 (Fase II y III), 19 de agosto de 2011 (Fase I)

Resumen del proyecto:

Se trató de un análisis del impacto de mitigación (fase I) y de diseño de mitigación (fase II) del sistema de una línea de transmisión de 345 kV de 247 millas de longitud y una línea de transmisión cercana de 115 kV en tuberías paralelas (por el orden de 125 millas) y vías férreas (por el orden de 10 secciones cortas paralelas o cruces). También se examinó el impacto de las nuevas líneas de transmisión de 345 kV sobre las líneas de transmisión de menor tensión (115 kV y 37 kV), cuando se encontraban sin energización. Este proyecto tan grande requirió una automatización personalizada del paquete de software CDEGS. Además, requirió el desarrollo de una metodología para corregir las mediciones de la resistividad del suelo contra la distorsión introducida por estructuras desnudas metálicas enterradas a lo largo del corredor compartido.


14. BP Skarv Swivel EMI Interference Study

Cliente: BP/Aker Solutions
Fecha de finalización: Mayo de 2012

Resumen del proyecto:

Evaluación de las tensiones y corrientes inducidas entre cables de distribución eléctrica y otros tipos de cableado asociados con una producción flotante y una embarcación de descarga.


15. Greater Springfield Reliability Project – Electromagnetic Interference Study

Cliente: Northeast Utilities Service Company
Fecha de finalización: Marzo de 2012 (Actualización de las fases II-III)

Resumen del proyecto:

Análisis del impacto y de mitigación, como se requirió, de 5 tuberías de gas natural y 4 vías férreas o intersectando una línea de transmisión planeada de 345 kV de 35 millas de longitud y diversas líneas de 115 kV, a construirse como parte de la solución Este-Oeste de Nueva Inglaterra (NEEWS, por su sigla en inglés).


16. National Grid – MBCR/MBTA Transit System – AC Interference Investigation

Cliente: National Grid
Fecha de finalización: Junio de 2011

Resumen del proyecto:

En la primavera de 2008, el organismo que operaba el tren de cercanías para el Organismo administrativo de transporte de la bahía de Massachusetts (MBTA, por su sigla en inglés) notificó a National Grid acerca de problemas que estaba experimentando con sus circuitos de control y de señalización en las inmediaciones de la subestación Ward Hill, propiedad de la empresa de distribución eléctrica de Massachusetts. MBCR/MBTA creyó que dichos problemas estaban asociados con la proximidad de circuitos de 34 kV que circulaban junto a dos conjuntos de vías férreas que colindaban con la propiedad de la subestación. El personal de MBCR/MBTA reportó varias fallas en sus equipos que presumiblemente fueron el resultado de demoras de operación para los trenes de cercanías. El principal propósito del estudio fue el de determinar la magnitud de los niveles de la interferencia electromagnética (EMI) causada por los circuitos locales de distribución eléctrica sobre el sistema ferroviario con base en modelos informáticos realistas detallados en el peor caso posible en estado estable (de carga) y en condiciones de falla de fase a tierra y, de ser necesario, determinar medidas de mitigación que fueran las más efectivas para reducir toda tensión y corriente inducida excesiva hasta niveles aceptables.


17. Benton Lake Telephone Lines Harmonic Interference Analysis

Cliente: Xcel Energy/Excel Engineering, Inc.
Fecha de finalización: 5 de noviembre de 2010

Resumen del proyecto:

Estudio de mitigación de la interferencia involucrando una línea de transmisión propuesta de 115 kV de 27 millas de longitud y paralela a cables telefónicos. El estudio incluyó predicciones comparativas de un modelo informático y las tensiones inducidas medidas asociadas con líneas colectoras de 34.5 kV a partir de parques eólicos corriendo paralelas a cables telefónicos. Se obtuvo un excelente consenso. Se diseñó una mitigación efectiva contra la influencia sobre una línea de 115 kV. Pruebas posteriores a la construcción de la línea de 115 kV validaron las predicciones del impacto de la línea de 115 kV.


18. Norfolk Southern – Cleveland Public Power – AC Interference Analysis

Cliente: Norfolk Southern Railway
Fecha de finalización: 1 de octubre de 2010

Resumen del proyecto:

Estudio de la interferencia por CA entre una línea de transmisión propuesta de 138 kV y dos secciones de vía férrea pertenecientes a Norfolk Southern Railway Company, durante un total de aproximadamente 7 millas de corredor compartido. Se debieron también considerar dos líneas de transmisión existentes de 345 kV y 138 kV y cuatro subestaciones cercanas a la vía férrea, tanto en condiciones de carga como de falla con múltiples contingencias de falla y posibles ubicaciones de los trenes.


19. Bethel-Norwalk Extended Electromagnetic Compatibility Analysis

Cliente: Northeast Utilities Service Company
Fecha de finalización: Agosto de 2008

Resumen del proyecto:

Este proyecto involucró el modelado informático de aproximadamente 30.4 millas de dos líneas de transmisión nueva y reconstruida de 345 kV y 115 kV, respectivamente, ubicadas en su mayoría dentro de los corredores de transmisión existentes o calzadas públicas. La nueva línea de transmisión de 345 kV circulaba aproximadamente paralela a las vías férreas existentes. El objetivo del estudio era el de diseñar todas las medidas correctivas requeridas debido a los niveles de tensión y corriente transferidos a la frecuencia industrial en condiciones de falla y carga que pudieran potencialmente interferir con el equipo de señalización, de comunicaciones y de los pasos a nivel o representar una preocupación directa de seguridad eléctrica.  Como parte de dicho estudio, se identificaron diversas técnicas eficientes, económicas y no invasivas de mitigación que redujeron significativamente los niveles de interferencia causados por líneas de transmisión de alta tensión.


20. Verification of Mitigation: NRI 345 kV Line/ M&N Pipeline

Cliente: Spectra Energy
Fecha de finalización: Enero de 2008

Resumen del proyecto:

Verificación de mitigación según ejecución para la tubería M&N, la cual circulaba paralela a la línea de 345 NRI próxima a ser energizada en el estado de Maine, Estados Unidos. Modelado informático y pruebas de campo de mitigación. Procedimientos de prueba se implementaron para verificar el rendimiento de mitigación tanto en estado estable como en condiciones de falla. Ello involucró mediciones en aproximadamente 100 instalaciones incluyendo una estación de compresores, 5 estaciones de válvulas, aproximadamente 70 estaciones de pruebas y 30 ubicaciones de conexiones de mitigación adicionales.


21. Middleton-Norwalk Electromagnetic Interference Study

Cliente: Northeast Utilities Service Company & The United Illuminating Company
Fecha de finalización: Diciembre de 2007

Resumen del proyecto:

Este estudio de interferencia electromagnética involucró nuevas líneas de transmisión de 345 kV que circulaban un total de 69 millas incluyendo una sección de cables subterráneos de alrededor de 23 millas. La preocupación se centró en la exposición a una vía férrea por una longitud de alrededor 13 millas y tres tuberías de gas por una longitud de 8 millas. Se demostró que no se requería mitigación a lo largo de la exposición a los cables subterráneos ni que hubiera niveles excesivos de interferencia en condiciones de carga máxima a lo largo de la línea aérea. Se diseñó una mitigación económica no invasiva para controlar las condiciones de falla en la línea aérea.


22. Benton Lake Telephone Lines Harmonic Interference Analysis

Cliente: Xcel Energy
Fecha de finalización: Octubre de 2007

Resumen del proyecto:

Estudio de mitigación de la interferencia involucrando una línea de transmisión propuesta de 115 kV de 27 millas de longitud y paralela a cables telefónicos. El estudio incluyó predicciones comparativas de un modelo informático y las tensiones inducidas medidas asociadas con líneas colectoras de 34.5 kV a partir de parques eólicos corriendo paralelas a cables telefónicos. Se obtuvo un excelente consenso. Se diseñó una mitigación efectiva contra la influencia sobre una línea de 115 kV.


23. GMCW 345 kV Line NEV Study

Cliente: American Transmission Company
Fecha de finalización: Septiembre de 2007

Resumen del proyecto:

Estudio de métodos de mitigación para reducir las tensiones inducidas de neutro a tierra en un cable de distribución por debajo de la línea de 34.5 kV (de una longitud de 3 400 ft) y un cable de distribución enterrado (paralelo con una longitud de 3.4 millas) a lo largo de una línea de transmisión de 345 kV/138 kV.


24. Neutral to Remote Earth Voltage Analysis - Jefferson Transmission Line Project: Phase II

Cliente: American Transmission Company
Fecha de finalización: Junio de 2007

Resumen del proyecto:

Este y los dos siguientes estudios se asumieron a fin de investigar métodos para reducir tensiones indeseables que pudieran inducirse en conductores neutros de distribución por medio de líneas de transmisión paralelas. El proyecto Jefferson involucró una línea de transmisión de 138 kV de una longitud de 16 millas con circuitos de distribución corriendo paralelamente a ella por una distancia total de aproximadamente 6.5 millas. Un extenso análisis paramétrico se efectuó a fin de investigar los efectos de las interrupciones de los hilos de guarda, los contrapesos continuos, la distancia de separación entre circuitos, faseado, desbalance de fases, resistencias de tierra, utilización de alimentadores de distribución enterrados versus por debajo de la línea, cambios en el tamaño neutro de distribución, configuración transversal de la línea de transmisión, instalación de un hilo de guarda por debajo de la línea y conexión de un neutro concéntrico del cable enterrado al hilo de guarda de la línea de transmisión.


25. Neutral to Remote Earth Voltage Analysis – North Randolph-Fox Lake-North Beaver Dam Transmission Line

Cliente: American Transmission Company
Fecha de finalización: Junio de 2007

Resumen del proyecto:

Una sección por debajo de la línea de 1 milla de un neutro alimentador de distribución se instrumentalizó y se midieron aproximadamente las tensiones y corrientes con 52 configuraciones de energización y conexión diferentes, como las siguientes: con la línea de transmisión energizada y sin energizar; con el alimentador de distribución aéreo en servicio y reemplazándolo con un alimentador enterrado; con neutros del cliente aislados y conectados al neutro primario; con el neutro alimentador aislado y conectado al restante del sistema de distribución; con el neutro conectado al hilo de guarda por medio de un puente temporal en cada extremo del alimentador y sin el puente; con el hilo de guarda de transmisión interrumpido en cada extremo del alimentador y continuo. Se obtuvo un buen consenso entre el modelo informático y los datos de campo.


26. Neutral to Remote Earth Voltage Analysis - Duplainville Transmission Line Project

Cliente: American Transmission Company
Fecha de finalización: Abril de 2007

Resumen del proyecto:

Se energizó una línea de transmisión de 138 kV tanto con corrientes de secuencia cero como positiva de 65 Hz y predicciones del modelo informático de la corriente de neutro inducida y la tensión de neutro a tierra se compararon con aquellas medidas con un analizador de señal dinámica. Dado el ambiente urbano y el sistema de puesta a tierra desconocido por el cliente, las predicciones del modelo informático correspondieron bastante bien con los datos medidos. También se probaron nuevos métodos de las resistencias de tierra del poste de acero medido.


27. Glenbrook-Norwalk Electromagnetic Interference Study

Cliente: Northeast Utilities Service Company
Fecha de finalización: Abril de 2007

Resumen del proyecto:

Este estudio de mitigación de la interferencia por CA involucró una línea de cable dieléctrico enterrado sólido de doble circuito de 115 kV de una longitud de 8.8 millas que corre paralela a una vía férrea electrificada, tuberías de gas y tubos de agua. El encargo de SES fue el de investigar la interferencia electromagnética causada por los cables subterráneos propuestos de 115 kV en condiciones de carga y falla y de diseñar medidas correctivas apropiadas. Al construir una modelo completo de la interferencia electromagnética y al incluir la influencia mitigativa de la infraestructura metálica en el área suburbana circundante, SES demostró que se requerían medidas correctivas mínimas.